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今年以来,西北油田主要领导在2019年工作会议上发布了《确保老区生产长期稳定》动员令。采油一厂认真落实局、分公司工作会议的部署和部署,密切关注经济复苏,坚持生产目标,上下齐心协力。从1月到4月,在120天内新井仅贡献1840吨的情况下,实现了老区稳产高效开发。截至5月8日,累计生产原油49.7万吨,天然气1.4亿立方米。利润总额大幅增长,13个区块全部实现盈利,为实现年度生产经营目标奠定了坚实基础。
加强注水,以水稳油,确保稳定生产
经过近30年的发展,第一采油厂2019年的产量任务为138.5万吨,老井自然产量占总产量的76%。对于塔河老区来说,高效注水关系到“吃饭工程”的基础是否牢固。开发研究院技术人员打破常规开发思路,根据不同岩溶背景,提出完善注采井网,进一步扩大注水覆盖面,根据井间沟通和储量分布,不断优化注水强度;新思路,如提高井控储量产量,重视流通渠道工作等。
思路一变,世界就变宽了。在对三区东部碳酸盐岩储层断层溶液地质认识的基础上,逐步构建了“注采相等”、“高注采低”的注水井网;运用“纵横导流比”概念,量化注水量,提高注采强度,加大水平导流,稳步推进河道调整试验。计划改善10口井的注采井网,优化11口井的注采参数,调整3个井组的通道,总工作量24口,预计日产油79吨。
对于碎屑岩储层,在对韵律段剩余油精细描述的基础上,改善注采井网,扩大水驱覆盖率;在注采流场定量分析的基础上,对低效注水井进行处理,扩大波及体积。
自2018年以来,AT9-13X井组经历了注水窜水现象,注采矛盾日益突出。技术人员进行了多次分析论证,采用了流场分析和调整的思路,根据注采流场分析,采用了河砂油藏注采流场调整对策,主要围绕“调整、推广、引进、拓展”四种注采参数优化模式,辅以“堵排”配合三维调剖和驱油。实施后,井组取得了明显的效果。该技术还获得了2019年油水井动态分析竞赛一等奖。1-3月注水量118万立方米,配注完成率达到96%。增加石油32300吨,减缓自然下降2%。
实施注气确保三次采油增产
不仅要屈服,而且要受益。为了降低注气成本,技术人员不断加深对裂缝和溶洞三维结构的认识,并利用举升储量周围的产量仔细计算储量。单井方面,加强新注入和多轮连续注入;在单元方面,扩大覆盖面,调整井网,加强气水协调,提高注气效果。
技术员调查多轮注气单井(单元)的分级(分级)潜力,建立“一井(组)一策”台账,同时进行全井区新增单井(单元)注气潜力填图,以实现增油效果和增加SEC储量。
单井注气遵循四种选井原则,继续优化新的注气井;在注气评价增量分类的基础上,加强多轮连续注入井的优化。单井注气计划全年实施71轮,预计增油96000吨。
单元注气选择具有良好物质基础和通讯基础的井组,增加新的气驱控制;开展定量研究,确定合理的注气量和气水协调参数,优化稳定有效井组的注入量;对受影响的关键井组进行连续注入评价,对低效井组进行有针对性的井组处理。单位注气计划全年进行18轮,预计增油54000吨。
以提高储量动用率为目标,从剩余油产量、油藏开发、油藏沟通等方面分析总结了低效的原因,并确定了下一步的工作。对11口低效注气井制定了“一井一策”,并进行了“一对一”处理。每天增加28吨石油。
1月至4月,共完成注气井29口,增油48300吨,换油率0.86。“随着新单元注气井TK458H和TK468CH2的进一步开发,下一步的增油效果将更加明显。”发展技术研究所副所长海刚说。
提高效率,优化措施,确保生产
技术人员围绕提高井周和井间储量利用率开展潜力调查,排队分析以往措施的运行成本,坚持效益优先,形成以堵水、补孔、改层为主要措施的工作思路。在加强新技术推广的基础上,措施结构不断优化,措施产出全面完成。
实施水平井堵水技术时,精心选井,精心设计,优化堵剂类型,优化施工工艺,创新“差别两态效益评价”,根据不同剩余油赋存方式有针对性挖潜,分阶段、分阶段进行多轮堵水处理。1月至4月,16口井实施堵水,增油1852吨。
为了补孔和改善油层,应重新检查第三区石炭系潜力,首先进行基于韵律段的剩余油分布研究,并仔细挖掘韵律;计划今年对韵律段之间、韵律段内部和层间各种潜力的22个井次进行调查,预计SEC储量将增加83,000吨。从1月到3月,修复了13口井,石油产量增加了3694吨。
对于低效措施井,进行“差异两国效益评价”,分析总结低效措施的主要控制因素,及时制定下一步对策,定期实施,并回顾效果,指导下一步技术措施。从1月到4月,共有24口低效井,增加了12700吨石油。(赵杜宗俊)
:张嘉诚
来源:搜狐微门户
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