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六年前,大老坝凝析气田由于水侵和气藏反凝析,产能急剧下降,一度面临关闭的危险。今天大老坝气田怎么样?最近,笔者走进西北油田雅克拉气田大老坝气田,看到“注气保压、储气调峰”等综合措施,使这个老气田焕发出勃勃生机。

理解创新在困境中求生存

2005年投入开发的大老坝油气田在2013年遇到了开发困难。在过去的八年里,该气田已经提供了8.84亿立方米的天然气和53.22万吨原油。天然气和原油的回收率分别达到30.73%和24.08%。由于产能急剧下降,大老坝油气田一度关闭。

根据常规理解,枯竭开发后的老气田只能关闭。

面对大老坝气田产能急剧下降的实际情况,分公司和采气厂科研团队积极创新凝析气藏开发管理新技术。通过对气田现状的深入分析,他们大胆提出了通过循环注气改造防洪坝提高采收率的新目标。

“注气保压、储气调峰”的两年科研项目和工程建设项目应运而生。他们提出了开发调整思路,让赤字空的气藏补充天然气以回收能量,抵抗外来水的侵入,让回注的干气进入气藏,并提取更多的剩余在孔隙中的凝析油。

技术创新在实践中求活力

“开发注气和保压是一项全新的开发技术。没有经验可借鉴,只能在实践中探索和推进。”工厂的总工程师陈波说。如何注射气体?为了达到最佳效果,可以注入多少气体?这一系列生产技术问题必须在实践中创新。

技术人员已经探索出一套有效的方法来控制注气和生产过程:“吸入”足够的气体作为加强底部气体抵抗水侵入的手段;以“混”好气为目的提高凝析油采收率;以“吐”气为手段,分散体力,延长开采周期。管理领域的员工将这种注气开发模式形象地比作“气藏呼吸工作”。

注气两年后,气藏地层压力提高了3兆帕,各生产井压力明显提高,产量提高了40%,综合含水率降低了30%。大老坝气田终于恢复了青春活力。

管理创新通过探索寻求发展

新疆冬季用气高峰,夏季用气低。它能起到储气和调峰的关键作用吗?

公司和采气厂迅速制定了半年注气和半年开发的调整方案,建成了地下储气库,年储气和供气能力为7200万立方米。这使大老坝成为中石化第一个集注气开发、储气和调峰于一体的创新开发示范区。

夏季,大老坝集气站将剩余天然气注入地下储层,一方面提高储层能量,控制含水率上升,进而提高气藏采收率,延长生产周期。在冬季用气高峰期,他们释放天然气,在错误的山谷中发挥调峰和冬季供应保护的作用。

“在过去的五年里,达卢巴气田累计注入天然气3.48亿立方米,生产天然气2.98亿立方米,累计凝析油65.75万吨。”李柏霖说。(卓)

纪爱玲

来源:搜狐微门户

标题:西北油田:创新管理振兴老气田

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